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應(yīng)用診斷技術(shù)消除單筒冷卻機(jī)振動

2007-06-27 00:00

我廠600t/d五級旋風(fēng)預(yù)熱器窯生產(chǎn)線1998年9月建成投產(chǎn)后,因單筒冷卻機(jī)振動大,托輪軸瓦多次發(fā)熱燒毀,影響Φ3.2m×52m回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量,1999年熟料最高產(chǎn)量為20t/h。1999年下半年,我廠應(yīng)用設(shè)備故障診斷技術(shù),準(zhǔn)確找出單筒冷卻機(jī)振動原因,消除振動。2000年3月份,水泥廠熟料生產(chǎn)順利達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。  

1 單筒冷卻機(jī)振動現(xiàn)象 

  單冷機(jī)主要技術(shù)參數(shù):規(guī)格Φ3.2m×36m;安裝斜度4%;主電動機(jī)YTSP315M2-6,110kW變頻調(diào)速;總重量340t;筒體支承2檔,8個滑動軸承;主減速機(jī)ZL-14-I,速比31.5;開式齒輪傳動,大齒輪齒數(shù)178,小齒輪齒數(shù)19。主電動機(jī)轉(zhuǎn)速在600r/min以下時,傳動裝置無大的振動;大于600r/min時,振動逐漸增大;轉(zhuǎn)速在850r/min左右時,振動最大。該振動與混凝土基礎(chǔ)共振,引起在單筒冷卻機(jī)旁邊的燒成車間變電所共振,在變電所二樓上的中控室計算機(jī)屏幕晃動;轉(zhuǎn)速大于875r/min時,振動烈度下降。在運轉(zhuǎn)過程中,托輪還有3~6次/min的間歇振動。這種情況迫使回轉(zhuǎn)窯的生料投料量在35t/h以下,單筒冷卻機(jī)主電動機(jī)轉(zhuǎn)速在600r/min以下,燒成系統(tǒng)熱工制度控制困難,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)耐火磚壽命只有1個月,熟料生產(chǎn)處于虧損。 

2 振動診斷  

  我廠現(xiàn)有DZ-5振動儀和ZFY-2電腦振動分析儀各1臺,遠(yuǎn)紅外點溫儀1臺,測量范圍0~1000℃,誤差+1℃。用這2臺振動分析儀分別對傳動機(jī)構(gòu)進(jìn)行振動測試,如圖1,測得最大振動速度有效值如表1。  
 
  DZ-5振動儀測得數(shù)據(jù)較準(zhǔn),頻率不準(zhǔn)。而ZFY-2電腦振動分析儀頻率只能一個一個的讀,也不能較好地進(jìn)行頻譜分析。由表1可以看出位置3的振動最大。根據(jù)所測的結(jié)果,對照ISO2372振動速度標(biāo)準(zhǔn),振動在良好范圍內(nèi),而實際振動使單筒冷卻機(jī)無法正常運轉(zhuǎn)。為了確診振動烈度與齒輪嚙合頻率的關(guān)系,我廠請馬鋼公司設(shè)備處診斷室用頻譜分析儀對振動進(jìn)行頻譜分析。振動信號采樣點同圖1。 
  

圖2為位置3在主電動機(jī)轉(zhuǎn)速為850r/min時的振動頻譜圖,是輸入信號AC/0.5V、200Hz的正弦交流信號,主振動頻率為8.5Hz和它的諧波振動。 
   

 圖3為位置2在主電動機(jī)轉(zhuǎn)速為970r/min時的振動頻譜圖,是輸入信號AC/0.5V、50Hz的正弦交流信號,主振動頻率為9.75Hz和它的諧波振動。 
   
  

  單筒冷卻機(jī)托輪有間歇振動,用粉筆在輪帶與筒體之間劃線,發(fā)現(xiàn)輪帶與筒體之間有較大滑動,可以判定該滑動引起托輪振動。 

3 振動原因分析及消除方法 

1)單筒冷卻機(jī)大齒輪由于生產(chǎn)廠家加工時沒有很好地消除齒輪內(nèi)應(yīng)力,造成齒輪不圓,安裝后,大齒輪的兩個半齒圈接合面處的直徑增大2.5mm,該誤差使齒輪嚙合過程中振動加劇。 
  

2)由振動現(xiàn)象和振動頻譜圖分析可知,主振動為8.5Hz和它的高階諧振。單筒冷卻機(jī)振動與基礎(chǔ)共振是齒輪嚙合造成。只要將齒輪嚙合頻率躲開8.5Hz,則可減小齒輪嚙合振動,消除共振。 
  

3)檢查開式齒輪嚙合狀態(tài),由齒輪嚙合印痕看出,小齒輪嚙合痕跡略偏向齒根,因此可以將小齒輪外移,增加齒輪嚙合頂間隙,改變齒輪嚙合狀態(tài)使齒輪嚙合頻率發(fā)生變化。 
  

4)1999年12月停窯檢修時,用塞尺千分尺檢查輪帶與筒體之間的間隙,測得上部輪帶與筒體間隙13.83mm,下部輪帶與筒體間隙13.35mm。 
  

在單筒冷卻機(jī)正常運轉(zhuǎn)時,用遠(yuǎn)紅外點溫儀測得上部輪帶處筒體溫度310℃,輪帶外表面溫度95℃,下部輪帶處筒體溫度275℃,輪帶外表面溫度70℃,根據(jù)S=αD(t1-t2)+1計算公式,算出S上=10.07mm,S下=9.27mm。 

式中:S——間隙量,mm; 
  α——熱膨脹系數(shù),0.000012mm/mm; 
  D——筒體外徑+墊板厚度,3260mm; 
  t1——筒體熱態(tài)時溫度,℃; 
  t2——輪帶熱態(tài)時溫度,℃。 
  則上部間隙超標(biāo)13.83-10.07=3.76mm; 
  下部輪帶超標(biāo)13.35-9.27=4.08mm。 
  

這兩個數(shù)據(jù)均可圓整為4mm,因此在筒體墊板上加上2mm厚的鐵板,即可消除超標(biāo)間隙量,消除單筒冷卻機(jī)輪帶與筒體的滑動過大現(xiàn)象。 
  

消除單筒冷卻機(jī)振動方法: 
  

1)外移小齒輪,改變齒輪嚙合狀態(tài)。由于單筒冷卻機(jī)傳動機(jī)構(gòu)安裝好后,各部件位置已經(jīng)固定,作較大改動比較困難。我廠采取用銼刀銼,氧氣割的方法修整傳動部件地腳螺栓孔,將小齒輪外移0.75mm。 
  

2)在輪帶與筒體之間加上略小于筒體墊板尺寸的2mm鐵板,鐵板一端焊在墊板上。 
  

經(jīng)過以上兩條整改措施后,單筒冷卻機(jī)托輪振動現(xiàn)象消除。小齒輪振動下降,位置3處3個方向振動速度均小于1mm/s,基礎(chǔ)共振現(xiàn)象消除。在2000年3月份,單筒冷卻機(jī)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計要求,燒成系統(tǒng)生產(chǎn)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。 

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